覆膜時出現滿版間距3cm左右的膠杠,即覆膜過程中,由于膠液涂布不均勻,BOPP膜與印刷品之間產生白杠子,尤其以冷色調滿版實地印刷產品明顯,且覆亞光膜后膠杠更加突出,嚴重影響了產品的美觀和質量,所以必須停機檢査,排除故障。
印刷工藝過膠覆膜膠杠的處理
覆膜時出現滿版間距3cm左右的膠杠,即覆膜過程中,由于膠液涂布不均勻,BOPP膜與印刷品之間產生白杠子,尤其以冷色調滿版實地印刷產品明顯,且覆亞光膜后膠杠更加突出,嚴重影響了產品的美觀和質量,所以必須停機檢査,排除故障。
具體排除方法和步驟如下:
(1)經檢查發現,未壓合橡膠輥前膠杠已經產生,對光可以看見BOPP膜上密密地排有間距3cm,且距離均勻的橫向白杠。用調薄水擦洗帶有膠杠的BOPP膜,發現膠杠是由于膠液堆積產生的,說明問題就發生在進膜上膠環節。
(2)用百分表分別檢査上膠輥和涂膠輥,結果顯示上膠輥有5μm的徑向磨損,符合要求;涂膠輥有24μm的徑向磨損,超出了標準要求。拆開后發現,兩端的銅套已經磨損成橢圓狀,重新加工銅套裝好后試機,發現問題還是沒有解決。
(3)調節進膜上膠速度時,發現膠杠的間隙發生了變化,低速時,覆膜產品效果比高速時要好,從原來間距3cm的膠杠,變為間距8cm左右的膠杠。此時,明顯感覺到鏈條緊邊震動的激烈程度減輕了許多,因此推斷是撓帶式無極變速器速度不穩定導致膠杠的產生。速度時快時慢,容易在BOPP膜和上膠輥之間產生瞬間停頓(肉眼無法觀察),導致堆積膠液產生膠杠。
經檢查,發現變速皮帶輪可動盤與軸之間存在滑動間隙,里面的軸套發生磨損,并且主、從動輪盤均有不同程度變形,這樣輪盤同一直徑處槽寬在圓周上不能保持一致,運轉時就會造成皮帶速度不斷變化,最終影響到變速器傳動扭矩不穩定。經過修正輪盤并重新加工軸套后,膠杠問題徹底解決。
更過畫冊印刷,包裝盒定制,
請聯系深圳步殼印刷廠客服。

印刷工藝過膠覆膜膠杠的處理